梳棉機采用錫林前后固定蓋板,這在新型高產梳棉機上已經(jīng)比較成熟,而且各國已普遍采用,F(xiàn)在正向增加固定蓋板根數(shù)和配套的工藝措施,減少回轉蓋板根數(shù)的方向發(fā)展,這是梳棉機構上改革發(fā)展的一個重要方面。
國內老梳棉機加裝錫林前后固定蓋板,已有20年的歷史,早在1980年左右,作者在上海棉紡科研所工作時,組織仿造和研究引進設備上的固定蓋板。最初以常州十棉引進的日本TOYODA CKW型機的后固定蓋板和上海19棉引進的英國Crosrol MK3/80型機的前固定蓋板為基礎進行仿造,在原上海金屬針布廠和上棉12、15、5棉紡廠的配合下進行了試造。安裝和工藝試驗,取得了一定效果,并先后在《棉紡織技術》82.8和85.6兩期上發(fā)表過試驗報告。以后國內就有多家紡機廠進行了固定蓋板的生產,有引進設備制造的,有土法仿造的。目前看來,我國的固定蓋板發(fā)展進度不夠快,推廣面不理想,技術配套和工藝改進上與國外情況相比還有相當大的差距,反映在棉紡廠安裝后收效不顯著,因此不少廠試驗幾臺后,就不再擴大。
通過查看國內外資料和新機樣本,作者曾寫過“國外新型梳棉機附加分梳件”一文,也看過國外老機改造加裝固定蓋板提高梳棉機產質量的文章,感到老機加裝固定蓋板是有效果的,對提高老機產質量起很大的作用,資料介紹可提高單產40%的。這樣可為老機推廣清梳聯(lián)創(chuàng)造條件(目前老機單產太低,推行清梳聯(lián)梳棉機配臺太多)。
通過查閱資料和各方面反應,對固定蓋板的認識有了加深和提高,在此提出以下設想。
(1)當前老機(指A186型、platt 、Toyoda)加裝固定蓋板,首先要采用國外所謂的棉網(wǎng)清潔器相配套,就是要在固定蓋板中間增加除塵刀和吸風裝置,根據(jù)瑞士立達公司經(jīng)驗還要增加鋸齒工作角反向的導向蓋板,使錫林與蓋板分梳后的纖維層由導向蓋板挑起,使其中的棉結、雜質、塵屑、絨花通過除塵刀和吸風得以清除。
(2)解決吸風是一個較復雜的問題,如改變吸塵系統(tǒng)涉及面較大。個人意見增加一只高效小風機,裝在機框側,由刺輥帶動,吸后固定除塵刀處塵雜,并為今后回轉蓋板反轉吸蓋板花創(chuàng)造條件。在沒有小風機的情況下,后固定的吸風暫將刺輥罩的吸風移過來(刺輥吸罩改為絨輥,固定蓋板吸罩可要用180毫米左右,20~30毫米條縫式吸口)。至于前固定吸風,可從總管上加一吸口來解決。
(3)設想固定蓋板錫林前后各設5根,5根的中間一根為反向的導向蓋板,緊跟的是除塵刀,并采用吸風。前固定采用框架結構,安裝5根固定蓋板和除塵刀代替抄針門,視具體情況再將前上罩板下口割去一部分,框架可以掀動,固定在前曲軌上,便于抄后針操作,但盡量掌握少抄磨針,以免隔距走動。后固定裝在后罩板短軌上,第一托腳要移至磨蓋板托腳處,這樣工作區(qū)蓋板要減少4—6根,根據(jù)國外資料和孫鵬子同志試驗報告,工作區(qū)蓋板減少幾根是沒有問題的。
(4)固定蓋板結構,隨著紡織生產的發(fā)展結構要調整,我國老梳棉機將會很快調整淘汰,為了節(jié)省投資,蓋板骨還是沿用原鑄鐵的蓋板骨,只要平面平整,包齒段還是可以的(鋁合金等新材料可留作新機上設計時采用)但兩端固定螺絲調節(jié)隔距要保證不變形,至于踵趾差可不予改變。鋸齒規(guī)格:后固定齒段鋸齒工作角應在85°—90°內改變。齒密100—160T/"為度,前固定齒段工作角70°—85°度內改 。并根據(jù)錫林針布和紡紗品種決定,齒密600—900T/"為好,齒段(壓成中彎120°)做人字形排列。
梳棉機在紡化學纖維時,后固定在移走第一托腳后可裝6—7根固定蓋板,前固定在抄針門位置用框架裝4根固定蓋板,不需加裝除塵刀和吸風裝置,對減少棉結、硬塊、并絲極為有利。
估計加裝5根式錫林前后固定蓋板結合配套除塵刀和吸塵,梳棉機單產在保證質量的前提下,單產可提高30%左右,可實實在在地減少梳棉機設備臺數(shù),希望設想能得到有關工廠的重視和實現(xiàn)。